目前國(guó)內(nèi)氯乙烯合成采用的都是固定床轉(zhuǎn)化 器,雖然轉(zhuǎn)化器裝置也在逐漸擴(kuò)大,但與生產(chǎn)系統(tǒng)的 擴(kuò)大相比仍顯得不足。固定床轉(zhuǎn)化器生產(chǎn)能力小、 溫度控制不均勻、氯化汞觸媒消耗量大,一直是困擾 PVC行業(yè)的難題。流化床具有傳熱快、生產(chǎn)能力 大、傳熱效率高、傳熱效果好、反應(yīng)溫度分布均勻、自 動(dòng)化程度高等特點(diǎn),在許多行業(yè)得到了證明。如果 將流化床成功應(yīng)用于氯乙烯合成工藝,將會(huì)給電石 法PVC行業(yè)帶來(lái)一場(chǎng)全新的變革。新疆天業(yè)集團(tuán) 有限公司與清華大學(xué)聯(lián)合在國(guó)內(nèi)率先開(kāi)發(fā)氯乙烯流 化床裝置及附屬工藝,在其工業(yè)化試驗(yàn)過(guò)程中,流化 床中觸媒磨損嚴(yán)重,帶出大量的粉塵,給后續(xù)工藝造 成嚴(yán)重的影響,因此,其除塵問(wèn)題解決得好壞,直接 影響流化床裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。 l
除塵器的選擇 選擇除塵器的條件如下。
介質(zhì):氯乙烯80%(體積分?jǐn)?shù),下同)、HCl10%、乙炔5%、H2和N2等4%、水分0.3%。 氣量:14 000 m3/h。 溫度:70~150℃。 壓力:25~35 kPa(表壓)。 粉塵顆粒質(zhì)量濃度:800 1 000 mg/m3。 粉塵顆粒大小:約10/an,
流化床中出來(lái)的粉塵的處理一般先是采用旋風(fēng)分離 器,旋風(fēng)分離器理論上只對(duì)粒徑在5弘m以上的灰 塵起作用,后續(xù)處理采用一種液體進(jìn)行洗滌,有的是 水,有的是產(chǎn)品。但是在本工藝中,出來(lái)的產(chǎn)品氣為 氯乙烯氣體,如果要變?yōu)橐后w進(jìn)行洗滌的話(huà),則需要 大量的冷量進(jìn)行冷卻,從而大大增加了成本,所以根 本不可行。曾經(jīng)也企圖采用水等其他介質(zhì)進(jìn)行洗 滌,但是該氣體介質(zhì)主要成分為氯乙烯、乙炔和 HCI,采用水進(jìn)行洗滌的話(huà),會(huì)帶來(lái)腐蝕。另外,洗 滌液中含有汞、觸媒灰,而且顯酸性,對(duì)于此部分液 體的處理比較困難。同時(shí),洗滌后的氣體必須進(jìn)行 干燥,由于HCI和水的存在,最簡(jiǎn)單的干燥方式就 是采用低溫脫水工藝,但同樣也會(huì)增加成本,所以也 不可取。最后通過(guò)分析討論,采用脈沖式布袋除塵 器,其除塵效率達(dá)到99%以上,足以滿(mǎn)足后續(xù)工藝 的要求。
(1)入口氣速的選擇。 微細(xì)粉塵對(duì)壓力損失影響比較大,粗粒粉塵對(duì) 磨損起決定性作用,入口氣中含塵濃度高和硬度大 的顆粒,對(duì)袋式除塵器的影響比較大。例如,當(dāng)除塵 器過(guò)濾氣速過(guò)高時(shí),粉塵會(huì)沖擊、磨損濾袋;而當(dāng)除 塵器的進(jìn)氣分布不均時(shí),容易使高濃度的含塵廢氣
孔,使用周期減短。因此,需要控制粉塵進(jìn)入速度, 以避免含塵濃度高和硬度大的顆粒縮短集塵袋或機(jī) 器的壽命。所以在設(shè)備允許的條件下,應(yīng)盡量將人 口氣速降低。
(2)過(guò)濾空速的選擇。 過(guò)濾速度是指被過(guò)濾的氣體流量(m3/min)與 過(guò)濾織物的面積(m2)的比值,或稱(chēng)為氣布比。過(guò)濾 速度是除塵器性能的一個(gè)重要參數(shù),直接影響袋式 除塵器的一次性投資、運(yùn)行費(fèi)用及除塵效率等。 提高過(guò)濾速度可以減少過(guò)濾面積,以較小的設(shè) 備來(lái)處理同樣流量的氣體。若過(guò)濾速度太高會(huì)造成 壓力損失過(guò)大,降低除塵效率,使濾袋堵塞以至快速 損壞;過(guò)濾速度小會(huì)提高除塵效率,延長(zhǎng)濾袋使用壽 命,但會(huì)造成除塵器過(guò)于龐大,一次性投資加大。過(guò) 濾速度與粉塵性質(zhì)、氣體含塵濃度、濾袋材質(zhì)和清灰 方式等因素有關(guān)。若含塵濃度高、粉塵顆粒小,過(guò)濾 速度應(yīng)取小值,反之則取大值。
(3)過(guò)濾布袋的選擇。 因?yàn)楣に嚱橘|(zhì)含有酸,而且溫度較高,所以通過(guò) 對(duì)目前常用的過(guò)濾材料進(jìn)行比較,選用了PPS(聚苯 硫醚纖維)材料,可以耐酸堿,而且最高耐受溫度為 190℃。 直接沖擊局部濾袋,從而使廢氣進(jìn)口處部分濾袋穿
2出現(xiàn)的問(wèn)題 將脈沖除塵器應(yīng)用到氯乙烯流化床轉(zhuǎn)化器工藝 中運(yùn)行一段時(shí)間后出現(xiàn)了許多問(wèn)題。
(1)布袋經(jīng)常出現(xiàn)破裂,籠架彎曲,經(jīng)過(guò)檢查分析 發(fā)現(xiàn)在選型時(shí)存在問(wèn)題。根據(jù)提供的條件——粉塵 質(zhì)量濃度大致為1 000 mg/m3,粒徑大小在10 ttm以 下,應(yīng)選擇較低的空速。初次在該系統(tǒng)使用袋式除塵 器,最早使用的空速為0.6 m/min,實(shí)際使用效果不 理想,后續(xù)系統(tǒng)還有粉塵,而且布袋很快就有損壞現(xiàn) 象。根據(jù)這個(gè)情況,增大了設(shè)備,將空速降低到0.438m/min,調(diào)整工藝將氣量進(jìn)一步降低。另外骨架的結(jié) 構(gòu)采用16根主鋼絲,分3節(jié)旋轉(zhuǎn)承插式連接。其優(yōu) 點(diǎn):
①為布袋的更換提供方便,
②旋轉(zhuǎn)承插的連接方 式可以有效防止骨架脫落損壞布袋。調(diào)整后,使用效 果非常好,沒(méi)有出現(xiàn)布袋破損和籠架變形的現(xiàn)象。
(2)
脈沖閥腐蝕問(wèn)題。脈沖閥閥體腐蝕和膜片 破裂的現(xiàn)象多次出現(xiàn)。除塵器多數(shù)應(yīng)用于環(huán)保方面 處理生產(chǎn)的尾氣,于生產(chǎn)系統(tǒng)中幾乎沒(méi)有應(yīng)用,而環(huán) 保行業(yè)中脈沖閥的制造比較單一,為了讓其適應(yīng)氯 乙烯流化床轉(zhuǎn)化器工藝,泊頭市昊航環(huán)保有限公司聯(lián) 系相關(guān)廠(chǎng)家對(duì)閥體進(jìn)行防腐處理,脈沖閥的膜片采 用氟橡膠材質(zhì)。改造后,脈沖閥再未出現(xiàn)類(lèi)似的情 況。.
水中的異養(yǎng)菌數(shù)小于5 x 105個(gè)/mL,黏泥量小于4 mL/m3。 表2循環(huán)水加藥后的化驗(yàn)數(shù)據(jù)6 結(jié)語(yǔ) 高效緩蝕阻垢劑加藥前不需清洗系統(tǒng),可直接 加藥,不含無(wú)機(jī)磷,排污對(duì)環(huán)境無(wú)污染,經(jīng)檢測(cè)加藥 后循環(huán)水的各項(xiàng)指標(biāo)也符合要求,目前使用情況較 為理想。 經(jīng)測(cè)算,一套生產(chǎn)能力20萬(wàn)t/a左右的聚氯乙 烯生產(chǎn)裝置,循環(huán)水處理系統(tǒng)藥劑運(yùn)行費(fèi)用一年僅
需幾十萬(wàn)元,加藥處理后,可節(jié)省生產(chǎn)運(yùn)行費(fèi)用 100萬(wàn)"-'200萬(wàn)元/a,節(jié)約用水約50%/a,環(huán)保效益 和經(jīng)濟(jì)效益顯著,同時(shí)維護(hù)了生產(chǎn)系統(tǒng)的安全平穩(wěn) 運(yùn)行,相信高效緩蝕阻垢劑將會(huì)在聚氯乙烯、氯堿行 業(yè)內(nèi)得到更好的推廣和應(yīng)用。
(3)除塵器阻力上升快,利用停車(chē)檢修時(shí)間,對(duì) 除塵器進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)設(shè)備內(nèi)的噴吹管全部脫掉,噴 吹失去效果。分析認(rèn)為環(huán)保行業(yè)的除塵系統(tǒng)多數(shù)是 采用微負(fù)壓操作,噴吹管都采用承插式連接,而新疆 天業(yè)集團(tuán)公司是正壓操作,噴吹壓力較高。將連接 方式改成法蘭連接,另外根據(jù)除塵器壓降的情況,合 理降低噴吹壓力。這樣改造后,除塵器阻力維持在 正常范圍內(nèi)。
(4)排灰系統(tǒng)漏氣問(wèn)題。排灰裝置無(wú)法密封,向 外漏工藝氣體,原裝置采用星型排灰閥,其密封性 差。另外,由于除塵器除下來(lái)的灰量少,無(wú)法形成料 封,設(shè)備又是在正壓下運(yùn)行,泄漏的問(wèn)題無(wú)法避免, 為此,將排灰閥取消,采用手動(dòng)閥門(mén)定期進(jìn)行排灰, 解決了漏氣問(wèn)題。
(5)排灰發(fā)生自燃現(xiàn)象。多次出現(xiàn)排下的灰發(fā) 生自燃現(xiàn)象,經(jīng)過(guò)多次觀察和分析,認(rèn)為發(fā)生自燃時(shí) 設(shè)備內(nèi)必然存在大量的觸媒灰,其中吸附了大量的 氯乙烯氣體和乙炔氣體,因而在排出時(shí)遇到空氣發(fā) 生著火現(xiàn)象。為解決這個(gè)問(wèn)題,在操作上加強(qiáng)排灰 的力度,將灰排在一個(gè)裝有部分水的裝置內(nèi),將觸媒 灰制成黏糊狀裝運(yùn)。 對(duì)以上出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行改造后,除塵器運(yùn)行一 直很穩(wěn)定,阻力降沒(méi)有出現(xiàn)明顯的上升,同時(shí)運(yùn)行半 年后進(jìn)人除塵器中進(jìn)行檢查,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)布袋破損,脈 沖閥也沒(méi)有出現(xiàn)因損壞而不工作的現(xiàn)象,一切運(yùn)行 穩(wěn)定正常。后續(xù)系統(tǒng)再?zèng)]有出現(xiàn)因流化床觸媒灰造 成的問(wèn)題。 3遺留的問(wèn)題 由于除塵器收集下來(lái)的灰塵量較小,因而不能 進(jìn)行連續(xù)排放,只能定期排放,灰塵經(jīng)常在除塵器錐 斗內(nèi)存積,不能排凈;另外,排灰不完全密閉容易造 成一定的環(huán)境污染,需要進(jìn)一步解決。 .
4 結(jié)語(yǔ) 通過(guò)詳細(xì)地分析系統(tǒng)的特性,綜合考慮除塵器 部件的制造,成功地將脈沖除塵器應(yīng)用于氯乙烯流 化床轉(zhuǎn)化器工藝,解決了氯乙烯流化床轉(zhuǎn)化器工藝 系統(tǒng)中的一個(gè)難題,為流化床裝置的穩(wěn)定運(yùn)行奠定 了基礎(chǔ)。